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精益生产案例二

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发表于 2013-9-6 19:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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某装饰制品企业产品主要出口国外,国外总部要求其提高工时效率,缩短备货时间,改进前的物流中间在制品过多,占用空间,停滞时间长,占用了大量资金。改善团队选择的一种典型产品做流程分析,该产品的的最快完工时间是32小时,工序间很多处在重复点数,并很容易出错,而增加价值的活动只占总流程时间的10%。经改善小组讨论,运用精益思想和工具,增加多处转序次数,为了减小加工批量,并实施了关键工序的快速切换改进,使切换时间由原3小时缩短为1.5小时。通过实施物料、容器的5S,将新的物流规则标准化。   

改善活动期间产生了员工提案30件,为期一周的改善后,该产品的制造周期缩短50%。通过改善活动改善组识别出了先后的改善课题,如切换时间的进一步缩短,管理表单的简单化,供应商的物料直送问题等。通过改善活动,学员们更新了观念,学到了方法,并在反思和总结中获得了再次提升。
 楼主| 发表于 2013-9-6 19:37:08 | 显示全部楼层
作者的这个精益生产项目介绍了项目获得的收益--有形成果和无形成果,有点品管圈的味道……
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