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电镀后出现水迹水斑问题的解决方案

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发表于 2012-11-6 18:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 kingbob 于 2012-11-6 19:00 编辑

   水迹水斑问题困扰工厂多时了,之前听说已有多家大公司技术人员为此做过努力,但是收效还是不理想。下面对水迹水斑的形成原因进行分析
     
         可能造成水迹水斑:
    1;电镀镍溶液没有洗净;干涸后形成残留。
   2;灯头内玻璃属硅酸盐化合物,部分被溶解,水洗不彻底,干涸后形成水迹水斑。
   3;水质不好,干涸后形成残留。
   4;工厂为了电镀层保护作用,使用一种液体皂,这种液体皂有一定的保护作用和切水作用,但是清洗不净容易造成水迹水斑。
    针对上述原因,做如下实验:
     1,针对镍溶液洗不净的问题,我们建议工厂加大湿润剂的添加使用量。
     2,针对第2个原因,灯头内玻璃属硅酸盐化合物,部分被溶解,水洗不彻底,干涸后形成水迹水斑的问题,将酸洗液中增加
氢氟酸,以加强酸液对硅酸盐化合物的溶解,当然它们的浓度都是很低的约0.5℅,实验证明这种方法是有效的。
    3,针对水质不好的问题,也用纯水实验,结果是还好,但是生产量大,不现实,成本太高,而且成功也不是100%。根据做大光面电镀的经验,用切水剂和脱水剂联合使用进行实验,取得了较好的效果。
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:01:54 | 显示全部楼层
  具体过程如下:
    切水剂;为了使水滴成大的水珠,增大水与产品的表面张力,使水能快速从产品表面脱离,为此实验了5种切水剂,.液体皂.上海产两种,广州产一种,自产一种实验结果如下;
    切水剂类型液体皂上海1型上海2型广州自产水迹产生比例25℅30℅5℅26℅8℅。因此我们排除了液体皂.上海1,和广州三种切水剂,选择上海2和自产切水剂继续实验脱水剂我们实验了酒精,二甲
,有机特种油《国产》,机特种油《法国产》。其中酒精效果挥发快,还是有水迹没有排除。二甲苯,有机特种油《国产》,机特种油《法国产》。都有较好的表现,但是二甲苯气味太重,含苯,易致癌,而且易燃不能使用。有机特种油《国产》,苯含量低于0.1℅,还是有一定的气味,车间环境有一定的影响测定项目单位规格测定值测定方法馏程IBP初馏点℃MIN155.0160.1ASTMD8650℅.50℅℃Max.180174.8ASTMD86EP终馏点℃Max.210201.7ASTMD86SAYBOLTSE色度Min28.0+30ASTMD156Sp.gr@20℃密度G/mlREPORT报告0.7912ASTMD4052比重℃REPORT报告0.7953ASTMD4052闪点℃Min38.043ASTMD4052Aromaticcontent芳烃含量100℅Max.0.50.0012ASTMD5453硫含量Mg/KGMax.1.01ASTMD130最后通过查找,找到一种法国产特种油,它属无色,无味,高闪点,低挥发性环保清洗液体,具体技术数据如下;性能数据实验方法沸程230-275ASTMD86蒸发速度小于0.01醋酸丁酯=100密度0.81ASTMD891Aromaticcontent芳烃含量。100℅Max.0.1SAYBOLTSE色度+30ASTMD156闪点大于105℃ASTMD445疑点小于-30℃ASTMD97
发表于 2012-11-16 22:26:11 | 显示全部楼层
虽然不懂这些,但字里行间感觉很细致
发表于 2012-11-17 08:52:52 | 显示全部楼层
水迹水斑是电镀产品的外观问题,要需要改进。
楼主辛苦了。
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