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运用系统分析方法解决生产管理难题(转载)

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发表于 2012-12-27 10:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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十月份,公司本着节约人力成本的目的,将夹心饼干的包装由人工入袋封口改为上包装机,用卷膜。做小试时样品状况良好,批量生产时却发现出现了诸多问题:1)封口不严,挂盏漏气现象严重;2)包装形态不好,打折、轧盏、错位现象较为严重;3)重量问题较严重,多半产品不符合重量标准;4)饼面过高,严重影响下道包装工序;5)夹心饼形态不好,碎饼、糖外漏现象严重;而这些现象和问题在以前是不存在的,问题到底出现在哪里呢?
      在综合了问题的现象之后,我对不合格产品做了观察、分类,从现象开始推测问题产生原因,并运用生产管理常用的系统分析问题方法之鱼刺图来逐步分解,最终找到了问题原因所在;其解决过程如下:
      对问题的现象进行分析后,发现有以下几个原因对上述问题产生了影响:夹心饼皮形态开口过大,包材规格较原来小,包装机设备故障,多次搬运流程造成重量不稳问题。针对这些原因做了再次细分,最后对该生产线做了如下改进:
       1)改进夹心饼皮重量:提高单片夹心糖含量,将每盏饼量由21块改为19-20块;维修设备,增大压片力量,使夹心饼平整,不再出现开口不均现象,缩小单块饼占用空间;
       2)加大盏托体积:重新订制盏托,将现有梯形盏托底部放大5毫米,增大盏托容纳空间,减少饼架空过多占用空间现象;
       3)改进夹心糖配方,将现有磨糖工序由单遍磨改为水磨两次,增大单位体积糖重量,减少糖占用空间。实验后发现糖口感更好;
       4)改变称重流程:将现有称重工序由单轨夹心机处剥离,移到包装机前端,避免在原有称重工序后的搬运,过金探,上包装机等工序产生的重量不稳问题;将现有称重工序的10个人及打什的4人,移至包装机前端,每机分配4人,节省下来4人;
       5)修理包装机:更换新风琴,加装搓轮,以搓轮产生的拉力减少饼面起皱造成的打折;
       经历过这几方面的整改之后,夹心饼干的包装问题得到了明显的改善,包装形态和包装质量得到了明显提升。
       综合这个事件来看,这是一次利用生产质量管理七种老工具之一鱼刺图的成功案例,可以说,在生产管理过程中,会遇到各种各样的问题,但是不论问题现象如何,我们都可以运用鱼刺图或者层分法对这些现象进行综合分析,逐步厘清,我们就可以得到问题背后的问题,可以找出问题的解决方案。
      亲爱的朋友们,你们以后如果在生产管理方面遇到类似的问题,你们可以去试一试这个解决方法

评分

1

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发表于 2013-1-1 08:39:38 | 显示全部楼层
不错的分享。
发表于 2013-1-1 11:23:46 | 显示全部楼层
感谢楼主精彩文章的分享。
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