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【原创】质量提升改善法之降低零件孔偏不良率
一.为提升改善成立QC小组
由各部门的人组成,成立QC小组,确定有领导力,决策力的人为组长,组内与产品相关的人才资源丰富,各部门人员为组员,组成强大阵容,目的是针对公司的目前存在的问题,讨论,改进,实践 ,PDCA的循环。
二.提升改善选题理由
1.市场竞争激烈:
客户不断提高品质要求 ,对外观特性和功能特性要求更高,对孔偏更加关注。大批量生产中,小缺陷×100万=特大问题!我们要想赢得客户,必须“以质取胜,以量获利”
2.客户抱怨频繁发生
2012年第一季度和第二季度,客户连续抱怨我司提供的零件有孔偏缺陷,拒绝接收,并给予了严厉的质量处罚,要求立即整改。
3.内部检查孔偏率奇高
从公司内部质量统计的柏拉图看出,孔偏占不良零件的比率超高。
4.课题评估
为了进一步讨论是否选择该课题,小组成员还进行了课题评估如下:
a.完成课题需要多少时间
b.该课题对管理是否很重要
c.该课题是否很耗资
d.该课题需要多少资源
e.小组对课题的完成是否有足够的控制
f.该课题是否容易完成
g.是否有机会进行全过程的质量改进
h.该课题对于顾客来说重要程度如何
i.是否有可行的现存的解决办法
根据以上9项评分,总分大于**分,证明课题选用的必要性和可行性,小组决定选择该课题。
三.孔偏现状深度调查
1.现状调查
为了了解零件孔偏不合格状况,小组成员对2012年第三季度的不合格情况进行了分类统计分析,统计结果发现孔偏表现为5种类型。
2.目标值分析
孔偏类型分析——存在于5个加工工序,而OP10工序产生的孔偏占到所有不良类型的88%缺陷比例。
工艺定位分析——采用“一面两销定位”,解决OP10工序孔偏是关键。
解决能力分析——小组专业能力强、分析问题充分、有效利用QC工具
集中精力解决----如解决OP10工序孔偏,那么可以将降低500PPM值.
四.原因分析
小组成员进行了现场生产调查、历史数据分析等,于是应用鱼刺图按照人、机、料、法、环进行了分析,得到八种可能原因。
五.要因确认
1)毛坯定位面质量状况分析
实验方法:首先固定其他变量,选取毛坯定位部位多肉、飞边,规范打磨、过度 打磨,三种状态的毛坯进行加工,收集一班的数据,并做要因图。
毛坯定位面有多肉、飞边、过度打磨情况,容易产生孔偏件。所以判定毛坯定位面的质量差(多肉、飞边)是主要因素。
结论:要因—毛坯定位面的质量差(多肉、飞边、打磨过度)
2)定位钉在毛坯上的定位位置分析
实验方法:首先固定其他变量,把定位钉的位置放在法兰的披缝上和避开披缝,两种定位方式,跟踪一个班的情况,并做要因图。
可以看出,定位钉如果避开披缝,产生的孔偏件少很多。所以定位钉是否避开披缝,对零件孔偏的影响很明显。
结论:要因—定位钉定位在毛坯披缝上。
3)定位销钉磨损分析
实验方法:固定其他变量,对一条会产生孔偏的生产线,将工装上销钉更换新销钉,跟踪一天生产情况。统计更换销钉前后,孔偏数量的变化,并做要因图。
可以看出,在更换销钉前后,零件孔偏并没有明显差异。所以销钉有一定的磨损并不是引起零件孔偏主要原因。
结论:非要因—定位钉有一定磨损。
4)浮动工装底座形状分析
实验方法:采用完整平面的底座和开有槽的底座,跟踪一天的状况,并做要因图。
可以看出,因为毛坯A面凹凸不平,不同底座形状的工装对孔偏的影响明显。
结论:要因-工装底部定位面太大。
5)检测量具的分析
实验方法:固定其他变量,选取3个人用同一把游标卡尺,对10个零件孔距进行测量,得到数据进行MSA分析。
根据上述分析结果可知,目前使用检具检测能力完全满足要求。
结论:非要因—游标卡尺测量不准。
6)操作人员装夹技能分析
实验方法:固定其他变量,选择操作熟练的老员工、操作生疏的新员工,跟踪一天生产情况,并做要因图。
从统计可以看出,不同装夹技能的员工,对零件孔偏有一定的影响。
结论:要因—装夹作业未标准化。
7)液压缸直径大小分析
实验方法:固定其他变量,分析不同液压缸直径对零件孔偏的影响。对毛坯,采用液压缸直径分别为Ф63(现使用)、Ф80,对孔偏的影响跟踪一天的状况并做要因图。
可以看出,现有液压缸直径大小不是造成孔偏的主要原因。
结论:非要因—液压缸直径太小。
8)工装维护保养分析
实验方法:固定其他变量,对同一套工装,采取定期维护和不维护的两种方式,跟踪一周的生产状况,并做要因图。
可以看出,经过定期维护保养的工装产生孔偏的概率要小。
结论:要因-工装维护保养不到位。
末端因素确认结果:1.毛坯定位面质量差(多肉、飞边、打磨过渡),2.定位钉定位在毛坯披缝上,4.工装底部定位面太大,6.装夹作业未标准化,8.工装维护保养不到位这5项为要因。
六.对策制定
小组针对各项要因制定了相应的措施,见表(此处省略)。
根据原因,制定对策,措施,目标,完成时间,负责人。
七.对策实施
1)毛坯定位面的质量改善
措施:制作毛坯定位面、装配面的《打磨作业指导书》。
作用:指导毛坯供应商对铸件合理有效的打磨,保证定位面质量稳定。
效果确认:在OP10工序,检查毛坯定位面质量,合格率98%。
2)定位钉的位置改善
措施:重新设置定位钉的定位位置。
作用:避开毛坯披缝,增加定位点稳定性。
效果确认:经过过现场确认,所有定位钉已经避开披缝,不会受披缝影响。
4)工装底座定位面改善
措施:在工装底座开槽,把面定位改为3点定位。
作用:有效避开毛坯定位面缺陷。
工装底座定位面改为三点定位后,CPK能力:2.21≥1.67,可判定过程保证能力充足。
效果确认:工装底面3点的定位方式,提高了工装工艺保证能力,有效提高了过程保证能力。
6)装夹作业改善
措施:制作《机加工操作规范目视图》。
作用:指导操作人员进行标准化装夹。
效果确认:所有新员工,经过了标准化作业培训,能执行正确装夹。
8)工装维护保养改善
措施:制定《工装维护保养作业指导书》。
作用:指导操作人员对工装进行及时有效维护。
效果确认:现场抽检,浮动工装进行日常点检维护,使用正常。
八.效果检查
9月份巩固期,对以上五个提升改善点进行2次抽检。
为进一步证实对策的实施效果,小组成员对10--12月的不合格情况进行了跟踪并统计。
制作孔偏数量趋势图和孔偏PPM趋势图,图表可见改善效果明显,PPM达到预期目标。
九.经济效益
1.有形的经济效益
提升改善活动前:***
提升改善活动中: ***
提升改善活动巩固期:***
节省成本1*****元,而小组活期间的费用为3***元,可计算直接经济效益为(1*****)-(3***)=1*****元人民币。
2.无形的经济价值
通过这次提升改善活动,我们收获了一下几点:
学习了QC知识、 掌握了QC工具;提高了解决能力、增强了质量意识;锻炼了小组队伍、加强了团结协作;打好了工作基础、充满了工作信心。
十.巩固措施
提升改善活动后形成如下巩固措施:
1)更新FMEA
2)更新控制计划
3)更新作业指导文件
4)推行标准化作业
标准化作业是抑制孔偏的有效防火墙。
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