找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1423|回复: 1

降低A线纸包机吸纸板不良故障的改善

[复制链接]
发表于 2012-10-14 12:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一个改善提案的产生,一定是因为在某个方面出现了问题;一个大的改善提案的产生,必定是因为这个问题到了已经到了让人不能容忍的地步!下面就与大家分享一个来自我们包装部的改善案例。
一 选定理由
(1)2002年起,啤酒行业纸箱包装的趋势日趋明显,到2006年,SKB生产预算纸箱啤酒的量占到总产量的88.8%(见图1)。

                               
登录/注册后可看大图

(2)A线各机台故障时间(故障时间/成品量)纸包机占据了第二位(见图2,第一位的贴标机另有课题)。

                               
登录/注册后可看大图

从以上两张图表,不难看出降低纸包机故障时间的紧迫性。
二 现状把握
(1)2004年由于吸纸板不良造成的停机次数和时间位居纸包机故障的第一位(见图3)。

                               
登录/注册后可看大图

(2)在生产过程中,纸板故障主要表现为“吸不下来”87%或者“吸两张”13%。
现状把握不全面,就必然导致下一步“要因分析”时遗漏要因,进而导致要因对策的缺失,最终问题得不到彻底的改善。有了详尽的把握后,就可以提出改善的目标了。
●目标设定:
(1)改善对象:A线纸包机吸纸板不良故障停机时间;
(2)改善程度:小于5分钟/千吨酒;
(3)改善期限:2006年6月。
●计划制定(见表1):

                               
登录/注册后可看大图

有了明确的课题及目标后,就可以在组长的带领下,去开展改善活动了。
●工作原理
为使大家明白问题所在,有必要对设备的工作原理进行说明(见图4)。

                               
登录/注册后可看大图

三 要因分析与验证
(1)要因分析
运用鱼刺图分析法(或特性要因图)找到三个最可能的原因(见图5):纸板质量问题;纸板吸不下;纸板吸2张。

                               
登录/注册后可看大图

以上只是分析,接下来就是要去验证这些原因是否成立。
(2)要因验证
通过验证,发现纸板质量没有问题,故排除。另外2个要因作进一步分析及验证(见图6、图7):

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

总结以上分析,归纳可能出现问题的地方如下:
1.大小吸碗真空发生器
2.纸板尺寸大小
3.纸板弯曲
4.小吸碗吸取位置
进一步验证(见图8):

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

纸板在纸库中的理想位置见图9,图中黄色为纸板,蓝色部分为边缘带滚轮的纸库。而在实际生产中,可能出现以下情况:纸板偏大,导致纸板吸不下(见图10);纸板偏小,导致纸板吸两张(见图11);纸板上、下弯曲,导致吸碗漏气(见图12)。纸箱厂纸板的质量在标准范围波动,而这种波动会导致上述几种情况的发生。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

四 对策选定与实施
(1)对策选定(见表2)

                               
登录/注册后可看大图

(2)对策实施(见表3)

                               
登录/注册后可看大图

对策实施计划。其中,对策实施1解决了纸板大小波动的问题,对策实施2缓解了纸板弯曲的问题。对策1、2实施后,吸纸板故障有下降,但是仍然没有达到设定的目标,需要进一步改善(见图13)。
不得已,针对要因4进行深入分析。以翻书为例,可以说没有人会从纸的中间翻页的,因为那比较费力。与之类似,如果小吸碗的位置下移,靠近纸板的边缘,是否就能更容易地破坏2张纸板之间的真空度呢?于是我们有了对策实施3(见图14):将小吸碗的位置下移120mm后,问题解决了。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

                                          图14
五 效果确认
(1)有形效果(见图15和表4):

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

2006年4月后吸纸板不良故障下降为平均3.8分钟/千吨酒。2002-2005年只能用一个厂家的纸板,价格垄断。2006年由于设备的改善,对纸板要求降低,又引入两个供应厂家,形成竞争,价格下降,综合2006年可下降成本234万。
(2)无形效果(略);
(3)波及效果:由于纸包机停机次数减少,对贴标机的影响也大大减小,贴标不良品大大下降。
六 巩固及标准化(见表5)


七 反省及今后计划
(1)反省(略);
(2)今后计划(参见图16):了解纸包机喷胶的原理,降低纸包机喷胶故障。

                               
登录/注册后可看大图

上述课题的实施,完全由操作这台设备的作业人员自主实施,部门领导只是起到支持作用。该设备的成功改善,为B线引进同型号纸包机提供了改进依据,也就是我们常说的MP,厂商在提供设备时,从设计的初期就把这个问题解决了。
另外,这个课题除在本公司获得特等奖外,还被选中参与了集团公司在日本的改善发表大会,获得了日本专家的一致好评。
结束语:在解决问题过程中,七个步骤缺一不可,而最为重要的是现状的把握及要因的分析与验证。一般来说,做好了这两个步骤,问题可以说已经解决了60%以上。公司不同、行业不同,所以存在的问题也是不经相同的,然而我们解决问题的思路是可以相通的。仅以此例简单阐述解决问题的思路,与大家共享。
发表于 2022-10-6 17:04:25 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QPDCA平台自律公约|QPDCA质量论坛 ( 苏ICP备18014265号-1 )

QPDCA质量论坛最好的质量管理论坛 GMT+8, 2024-11-15 17:20 , Processed in 0.161147 second(s), 21 queries , Gzip On.

无锡惠山区清华创新大厦901室0510-66880106

江苏佳成明威管理咨询有限公司 版权所有

快速回复 返回顶部 返回列表